DH90空压机作为我厂两套14000制氧机的原料空气主机,在我厂生产中担负着极其重要的任务。DH90空压机作为国内唯一配套15000m3/h空分等级空压机,在国内已有五台投产,从运行情况来看,普遍存在压缩机轴振动偏高、不稳定的现象。本文就我厂DH90空压机中存在的问题及对问题的处理进行简要的表述,以供有关专家和同行进行分析和探讨,从而起到抛砖引玉的效果。
- DH90空压机试车故障及处理
我厂1#14000制氧机所配的DH90空压机,为沈阳鼓风机厂生产的DH90型空压机中的第三台,第一台和第二台分别安装在湘潭钢铁公司和马鞍山钢铁公司,同样作为14000空分的配套设备。据参观和考察过这两个厂的人员介绍,这两台DH90空压机轴振动均严重超标。我厂的DH90空压机于1996年3 月开始安装,1996年7月12日第一次试车,到7月23日第五次试车均不成功,具体情况如下:
第一次:7月12日18时18分
级别 |
水平 |
垂直 |
一级 |
43.9 |
23.1 |
二级 |
63.3 |
25.8 |
三级 |
41.7 |
24.8 |
四级 |
36.5 |
33.7 |
从以上振动值可以看出:除二级报警外,其余均处于正常。但是由于安装的齿式联轴器漏油,运行约15小时,于13日上午9:30停车,处理漏油。
第二次试车于7月14日下午14:48分
级别 |
水平 |
垂直 |
一级 |
72.0 |
42.3 |
二级 |
100 |
54.3 |
三级 |
49.6 |
27.8 |
四级 |
49.8 |
36.4 |
二级水平超过停车值,一级水平超过报警值。运转5小时,因联轴器漏油,三级排气管套环漏气,再次停车处理。
第三次试车于7月15日上午11时
级别 |
水平 |
垂直 |
一级 |
85.4 |
54 |
二级 |
94.8 |
62.3 |
三级 |
80.2 |
64.9 |
四级 |
70.6 |
69.8 |
除一级垂直振动在报警线下以外,其余均超过报警值,且一、二、三级水平超过停车值,运行极不稳定,共运行42分。
根据沈鼓专家意见,决定对压缩机一级、二级、大齿轮两端的轴承间隙进行调整,并对各级轴瓦进行检查,未发发现轴瓦有任何损伤。
具体调整如下:
一级 |
0.23mm |
0.20mm |
大齿轮电机端 |
0.48mm |
0.33mm |
大齿轮反电机端 |
0.33mm |
0.23mm |
调整后,又进行了两次试车,均因轴振严重超标无法正常运行而被迫停机。进行全面检查后发现,二级叶轮与齿轮轴之间产生周向位移,由此,必须将低速转子送回沈鼓进行处理。低速轴转子送到沈鼓之后,有关专家对低速轴转子,特别是二级叶轮进行了检查,发现二级叶轮与轴之间配合过盈量不足。据此作出了详细的修理方案,并进行了一些必要的试验,最终修复方案为:对二级轴端进行刷镀以增加轴与轮觳的过盈量,配合盈量为0.36~0.38mm,稍大于标准要求的0.34~0.36mm。并在轴与叶轮装配完毕后,在轴与轮觳之间加工φ16×50的圆柱销钉孔并加装圆柱销,共8个,均布在圆周上。销与孔的配合过盈量为0.01mm。最后装配完毕后,进行动平衡试验,去磁,消除电气性跳动。
经过修复后的转子,于1996年8月15日重新安装完毕,并进行试车,情况如下:
级别 |
水平 |
垂直 |
一级 |
45.2 |
22.2 |
二级 |
47.1 |
23.3 |
三级 |
29.8 |
21.9 |
四级 |
46.9 |
35.1 |
DH90空压机在我厂从第一次试车到开车成功,共用34天时间,严重影响了14000制氧机的建设工期和安钢的生产。
通过以上一系列的试车及最终的转子处理,我们得出以下两点:
- 低速轴转子二级叶轮过盈量不足是造成二级叶轮在运行时(特别是在起动时)受到扭矩作用而产生周向位移,从而破坏原有转子的动平衡,导致轴振动严重超标。据沈鼓有关专家介绍,压缩机起动阶段,转速从亚同步到同步这一阶段,转子所受的扭矩最大,因此,为确保压缩机平稳运行,应尽量减少压缩机停车-起动次数。
- 轴瓦间隙的适应缩小有利于压缩机的平稳运行。目前我国压缩机轴瓦间隙一般要求为轴径的1.5‰左右,但在保证加工精度的前提下,轴瓦间隙可以降到轴径的1‰~1.2‰,取得既降低轴振动又确保轴瓦的安全运行的双重效果。
DH90-3空压机的轴瓦改造
14000制氧机自1996年8月31日投产以来,从根本上解决了公司氧气供应紧张的局面。但是随着DH90空压机运行时间的逐步延长,空压机的轴振动呈逐步上升趋势,特别是一级水平振动,从1996年11月下旬开始,更是明显上升。到12月下旬达到报警值62um,97年2月底达到停车值82um,3月30日振动值达到100um。由于有国内同类型DH90振动超标而长期运行的先例,同时,由于钢铁生产任务重,我们在对空压机加强点检和监测的前提下,保持空压机的连续运行。97年2月,由于国内某钢同类型机组发生重大设备事故,严重影响钢铁生产,造成巨大经济损失。据此,为解决DH90空压机轴振动问题,我们与沈鼓进行多次磋商,最后双方商定对我厂DH90空压机的核心部位?a href="http://www.51comp.com" target="_blank" class="keylink">压缩机高、低速转子轴承进行换型改造,即由原椭圆滑动轴承改造为可倾瓦轴承。新型可倾瓦轴承与旧椭圆瓦轴承安装尺寸完全相同,即完全具有互换型。改造工作?997年5月20日我厂14000制氧机中修期间进行,6月3日结束。
改造后空压机转子组安装有关技术数据:
- 齿轮接触情况: H轴与大齿轮约85%
L轴与大齿轮约85%
- 齿侧间隙: H轴与大齿轮约0.74mm
L轴与大齿轮约0.85mm
- 轴水平度: H轴:4级à 3级;0à 0.03mm
L轴:2级à 1级;0à 0.03mm
- 轴瓦径向间隙: 一级0.18mm 二级0.19mm
三级0.16mm 四级0.17mm
- 推力轴承间隙: 低速轴0.32mm
高速轴0.31mm
- 瓦背过盈量: 一级0.05mm 二级0.04mm
三级0.05mm 四级0.05mm
大齿轮: 轴瓦间隙 电机侧 0.33mm 反电机侧 0.23mm
瓦背过盈量 电机侧0.05mm 反电机侧0.04mm
- 电机与压缩机定心:空压机大齿轮低电机轴0.62mm
- 试车情况
用新型可倾瓦和新配椭圆瓦试车情况对照如下:
|
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
|
水平 |
垂直 |
水平 |
垂直 |
水平 |
垂直 |
水平 |
垂直 |
新 配椭圆瓦 |
40.2 |
22.3 |
48.0 |
28.0 |
50.1 |
16.1 |
80.4 |
38.7 |
新型可倾瓦 |
29.3 |
24.6 |
34.1 |
17.5 |
12.7 |
22.7 |
24.0 |
30.6 |
从上表可以看出,采用新型可倾瓦轴承,可以明显降低空压机的轴振动,特别是水平振动降低更为显著,最大差值为56.4um。四级水平振动。需要特别指出的是:采用可倾瓦轴承后,振动探头的安装方位有所改变;采用椭圆轴承振动探头的安装方向分别与水平呈15°和105°夹角。而采用可倾瓦轴承后,振动探头的安装方向分别与水平呈45°和135°夹角。因此,在所测振动值上两者之间有一定的差别。
另据ISO.8011.1988(E)国际标准指出:轴承结构的不同,轴运动的特征会不同。椭圆轴承在水平面上允许较大的轴振动值,可倾瓦轴承通常允许轴振动值要小。在确定某一特定机器允许振动值时要考虑这些因素。然而,我厂空压机轴承改造后,沈鼓对轴振动值的标准不作改变。DH90-3空压机自1997年6月改造,运行至今基本保持平稳,在国内同类型机组中处于领先水平。现此项改造已经在国内同类型机组推广应用,并取得了比较满意的效果。
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