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案例一:油粘滞问题 |
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压缩机信息:4列三级压缩机 |
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故障现象:阀片最外圈三处断裂,阀片表面 |
有积油。阀座、阀盖槽道及表面布满积油 |
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原因分析:由润滑油过多造成的液击和油粘 |
滞,导致阀片疲劳损坏 |
解决方案:采用抗油粘滞好的非金属CT阀 |
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案例二:介质太脏 |
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压缩机信息:化肥行业氮氢压缩机,6级压缩 |
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故障现象:槽道堵塞,密封面有大量粉尘 |
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原因分析:介质较脏,造成泄漏严重, 气量不足 |
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解决方案:改用流通性好、抗杂质性能好的非金属气阀足 |
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案例三:安装问题 |
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压缩机信息:两列,对置式,闪蒸气压缩机,排压38.5bar |
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故障现象:二级排气阀110GD螺母发生局部断裂。经检查,密封面表面光亮,外缘有轻微的磨损。 |
另该阀阀座侧面上销脱落,销口处变形厉害 |
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原因分析:由于气阀压阀罩没有压紧,造成气阀在工作时发生转动和窜动,使螺母防松部位强度不足而发生断裂 |
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解决方案:建议用户注意气阀的正确安装方法 |
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案例四:工况变化 |
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压缩机信息:V型氢压机,设计排压65bra |
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故障现象:三级进气阀片断裂;四级同心阀进气侧弹簧片已断裂,进、排气侧与密封面接触的阀片上均有较深的凹痕 |
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原因分析:主机厂提供的原始设计工况与现场实际运行工况偏差很大(实际排压只有40bar), |
致使气阀不是最优设计。另外,该机注油量较大,对气阀产生液击 |
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解决方案:根据现场实际运行工况对气阀弹簧力、升程重新进行设计、较核 |
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经验总结:向主机厂重申设计工况、运行工况与气阀运行的关系。建议减小注油量 |
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案例五:系统部件发生故障 |
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压缩机信息:14万吨聚乙烯压缩机 |
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故障现象:排气阀被介质的融化物覆盖 |
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原因分析:系统部件过滤器失效 |
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经验总结:气阀的使用好坏与压缩机本体及系统都有很大关系。对故障的分析不应只针对气阀本身,而应该全盘考虑 |
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