空压机在啤酒生产工艺中应用比较广泛,工艺对供汽的连续性、可靠性要求非常高,供汽中断或者压力不稳定,都将对企业造成严重的经济损失。北京燕京啤酒集团易拉罐车间安装了喷油式活塞压缩机两台;额定排气压力0.8Mpa,拖动电机为十级、132KW电机,额定电流299.5A,配套“星-角”启动柜,生产供气压力上限0.7Mpa,下限0.6Mpa,依靠空压机自带机械式“压力调节器”控制吸汽阀开度来调节压力,由于控制精度低,调节不方便,供气压力不稳定,压缩机在满载与空载之间频繁启动,对电网和设备及管道的冲击很大,设备故障率高,维修量大,不但增加维修成本还浪费电能。
厂方改造要求保留原工频启动系统,变频与工频两套系统可以互相切换,新增加控制柜一台,本着少改动原控制柜内线路的原则,新增加的设备、电气元件和功能都安排在变频控制柜内,工频-变频之间切换都在变频柜上实现,其余功能仍然保留在原仪表控制盘上。对原系统控制回路按照设计要求进行改造,既能满足设计要求又能满足操作人员的操作习惯。
变频运行时,变频柜设计开环运动,调节操作盘上的电位器进行调速方式,由于日立变频器有着友好的人机界面,可以方便的实现以上功能。也可以使用节点压力表控制,不用汽时空压机停止。压缩机变频运行时压缩机电源通过接触器单独供电,并且在空压机的原来供电回路中加入隔离接触器,防止工频电源倒送至变频器输出端。
调试先进行开环运行,使用控制盘面上的电位器进行频率给定,压缩机运行到额定转速后,再给压缩机加载,然后调节频率使压缩机排气压力保持在0.62Mpa,开环调试完毕;改造前,满载运行电流299.5A,空载运行电流160A,平均加载时间为每两分钟加载五分钟;改造后用汽高峰电流299A,空载电流为零,按年工作300天,每天工作20小时,电价0.65元/KWH,改造后年节约电费300*0.65*31/2*380*0.85*20*(2/7*160)/1000=99742元,平均两年半收回投资。
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